华丽的变身
“金星啤酒集团下属河南金星啤酒厂、贵州金星啤酒有限公司、金星集团周口啤酒有限公司等15个啤酒公司和原料、玻璃、动力等10余个配套分公司,年啤酒生产能力150万吨……”企业宣传首页上如此介绍。
2003年,金星啤酒厂开始创建节水型企业。经过几年不断的自我创新和改造,全厂用水的重复循环利用率达到98.6%左右。
“依靠技术创新,是提高节水的重要保障。”采访中,动力公司经理吴志军一直在重复。
循环用水、一水多用、综合利用及废水处理回用……在技术的支撑下,金星啤酒在节约用水中战绩骄人,由建厂初期每吨酒耗水13吨直降到现在的每吨酒耗水5.48吨。
吴志军说,技术革新促使了金星啤酒25年的蜕变,利用技术的力量,完成了一次破茧成蝶的华美变身,在郑州用水大户的前面加上了几个字“节水先进”。
技术的力量
他介绍,近年来金星啤酒厂先后投资数百万元,对蒸汽冷凝水系统进行改造,使蒸汽冷凝水回收率达到100%。同时改造灌装车间杀菌机,杀菌机用水由机器自带循环水泵进行循环,新水仅用来补充蒸发消耗的水量。经过几年不断的改造水管网,车间所有设备冷却水循环使用率达到100%。
在生产设备节能节水方面,公司积极引进先进技术,对耗水量比较大的设备进行节水改造。如糖化排糟工艺的改进。原来排糟使用水冲式,冲洗一次需用水30吨/锅,自2004年公司引进螺旋泵加压泵设备以来,仅在最后用水0.5吨左右。现正在调试新型的压滤机排糟,将在排糟过程不用一滴水。
原来酿造车间洗发酵罐是一个用水量大的部位,但通过选用先进的洗灌器设备,现在冲洗每个发酵罐可节约5吨水左右。污水处理站处理后水和反渗透处理后的浓水,原来直接排走了,但现经过改造部分管道,使处理后的浓水和废水部分用于厂区绿化、冲厕所、浇炉渣、洗玻璃瓶渣等,每天可节约用水100吨左右。
蜕变的原动力
吴志军说,蜕变的原动力应该归结为管理的改变。
在节水之初,公司专门设立了用水管理机构,把用水管理落实到各部门、各车间、各工段、各机台。加强了全厂供水设备的每周巡检、日常运行、维护与检修,并使之规范化、制度化,做到了检修有计划,工作有内容。达到了计划与人员落实到位,设备检修纪录完整,确保供水方便可靠和用水的及时供应。加强了每日定期检表和水压的监测,做到了掌握准确、及时。当用水发生变化时,能及时采取措施并与有关部门联系,既确保了生产用水需求又杜绝了水资源的浪费。
吴志军介绍,公司制定并修改了《用水管理规定》《动力车间能源检查和考核制度》《能源供应消耗考核标准》。根据标准和制度,每周、每日组织对车间各工段、班组水消耗情况进行评比,评选出一个先进工段、一个先进班组和一个节水能手,并进行奖励。
“节水工程从表面不仅仅是花几个钱的问题,而是把节水与企业的整个发展战略结合,把节水改造深入到企业生产管理、技术管理、安全管理各个环节当中去,使节水工作变成企业整体发展的一个环节,一个促进企业管理全面提高的系统工程。创建节水型企业不仅节约资源,更加优化了资源,全面提高了企业持久的竞争能力。”吴志军说,公司领导多次这样提及。
依法加强水源地保护
郑州市节水型社会建设巡礼
(六)
之
浪费用水举报电话67975428
13吨,建厂初期每吨酒的耗水量;5.48吨,现在每吨酒的耗水量,金星啤酒用25年时间完成一个水利用的华丽变身。
技术加智力,金星啤酒用自己的历史证明了,节水是“只有想不到的,没有做不到的”。晚报记者 王战龙
金星啤酒集团的循环用水设备让用水大户变成了节水先进单位。 晚报记者 王梓 图