第AA03版:时政新闻 上一版3  4下一版
每天加班3小时攻克技术难关
“健康中原行”
大型义诊活动启动
2015年服务业“两区”
河南十强郑州占一半
f0427fl2
      
返回主页 | 郑州晚报 | 标题导航 | 郑州日报      
上一期  下一期
省劳模秦广兵:
每天加班3小时攻克技术难关
8年参与技术革新百余项,班组创年产值最高7000多万元

本报讯 推进点焊螺母自动化改造,使生产效率提高一倍;优化车门总成焊接工艺编制,在省内创下先例。郑州信昌汽车部品有限公司三工场焊接系系长秦广兵参加工作8年,参与实施技能革新改造100余项,其所在的焊接系最高一年生产14.1万台套产品,为公司创造产值7000多万元。2014年他被评为河南省劳动模范。 郑州晚报记者 李爱琴 文/图

2008年,秦广兵应聘到郑州信昌汽车部品有限公司成为一名焊接工人。该公司是国内许多知名汽车生产厂家的专业配套厂,负责多款车型四门二盖总成件及大型外覆盖件的生产。当时,作为刚进公司的大学毕业生,需要到车间一线操作一年。秦广兵加班加点,常常连续几个通宵进行车型调试。

2009年,公司一款即将量产车型的部件生产时,出现了螺母容易掉落、二次加焊又影响美观的问题。为了解决这一难题,秦广兵每次下班后抽出3个小时,看书、查资料,摸索着往前走,一遍一遍地实验、磨合,走了不少弯路。经过几个月的努力,他终于攻克了这一难关,技术改进后,螺母不需要二次加工,生产效率得到很大提高,也满足了客户的要求。

100多项技术革新

节省成本50万元

后来,秦广兵通过竞聘担任焊二车间地板一班组技术员,负责公司两款车型项目制件的品质管控工作。2010年他从二工场调入三工场,负责焊三车间的前期筹备工作,并担任焊接系系长职务。

在这期间,秦广兵推进了点焊螺母自动化的改造,以前人工作业,一个人一小时只能点500个,且容易漏焊、漏点,改进技术后,一个小时可以达到1050个,产品合格率达到100%。

2011年,在日产一款车型的车门总成焊接作业中,秦广兵又对焊接工艺编制进行了优化,把原来一个工位一把焊钳,改成一个工位两把焊钳,可以容纳两个工人同时操作,改进前单日每个工位产量380台套,改进后增加到680台套,效率提高了近一倍。这项技术在全省领先,大大节约了生产时间,有效保证了量产。在此基础上,公司的产能迅速得到提升,很快又导入四款车型。秦广兵所在的焊接系最高一年完成14.1万台套产品生产,为公司创造7000多万元的产值。

自秦广兵进入公司以来,共参与实施技能革新改造100余项,为公司节省成本近50万元。

下一篇4       
版权声明 @ 中原网 网站版权所有
734233 2016-04-27 00:00:00 三 每天加班3小时攻克技术难关KeywordPh8年参与技术革新百余项,班组创年产值最高7000多万元省劳模秦广兵: